3-2 数控机床附加控制轴的实现

陈功福 廖正菊

  为使现有四轴机床增加一个数控C轴,并与主机同步运行,从而达到大尺寸部件加工所需的大行程五轴加工中心的功能,利用现有设备,增加一纯机械转台构成一个半闭环数控C轴。从高精度(包括定位精度和步进精度)、高可靠性,稳定性、全自动同步的目标出发,用半闭环系统达到全闭环的指标。系统如图1所示。

  (1)实现主从CNC之间的全自动同步运行。在主CNC上选择一M代码作为从CNCFAGOR 82)的启动信号。从CNC响应后,除控制C轴运转外,又发信号使主CNC暂停。运行一组程序后暂停,且发信号再启动主CNC控制主机四轴再执行后续程序,直至下一次再调CNCM码。如此应答如同计算机主程序对子程序的调用。

  (2)提高C轴的精度。C轴为半闭环系统,要达到高精度须提高分辨率和传动刚性。为此,调试原购置2500线冲编码器,脉冲当量由0.001°提高到0.0004°,既能以0.0004°的单脉冲步进,又能以1500°/min的速度快速跟踪。

  (3)实现步进功能。由于操作者在找正和对刀时迫切需要步进功能,根据FAGOR-82原理,用钮子开关模拟专用开关,C轴既可连续运行,又可以0.04°、0.004°、0.0004°步进。

  (4)提高系统抗干扰能力。从CNC电源经变压器将380V降压、隔离并滤波后获得。C轴所用DC24VAC110V电源均与主机共用,减少多组电源间的干扰。同时采用其他保护措施后,系统运行再未发生过误动作。

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  在实现全自动同步、高精度、高可靠性的原则指导下,通过以上措施配上了一个合格的立式数控C轴。经检验,定位精度为±5.5",重复定位精度为±2.5",五次回零精度为零,微动精度为0.0004°,成功地使原机床由四轴变为五轴加工中心,拓宽了加工范围,提高了生产效率。

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