6-28  印染废水处理工程技术

龚大国  朱永全      谢春梅  袁宗宣

印染废水水量大,色度深,碱性强,有机污染物含量高且组分复杂,含有少量的有毒物,水质水量变化大,是较难处理的废水之一。

绵阳某印染厂主要生产毛巾类产品,年用纱量约为360t。所用染料为活性染料。生产过程中产生的退浆、煮炼、漂白、染色、印花等废水的排出量为240m3/日一般情况下,排水水量、水质较稳定,当对纺织纤维煮炼完成时和对纺织纤维染色完成时,会排放出色度深CODcr高、强碱性的废水,废水量相对要大些,但发生的频率要低得多。综合该厂多年排水水质监测结果,确定废水设计水质如表1所示。

1  印染废水水质

项目

CODcr/ mg×L-1

BOD5 / mg×L-1

SS/ mg×L-1

色度(倍)

pH

数值

1000~1200

100~400

100~200

100~200

9~12

根据印染厂的具体情况,首先应搞清楚废水的特性,分析废水水质及其组成,根据对废水所要求的处理程度,采用对应的处理工艺,先确定单项处理方法,然后确定最佳的处理工艺流程。

设计调节池来均衡水质水量;采用水解酸化+接触氧化工艺来去除有机物,水解酸化主要是使BOD5CODcr的比值提高到0.5以上,提高印染废水的可生化性;通过混凝沉降和炉渣吸附来去除色度,一般可达85%~90%;利用烟道气中和印染废水,既可降低废水pH值,又消除烟道气中的粉尘,SO2CO2对大气的污染。

根据以上试验分析,同时考虑满足《纺织染整工业水污染排放标准》GB4287-1992的要求(见表2),确定该厂印染废水的处理工艺流程如图1所示。

2  出水排放要求

项目

CODcr/ mg×L-1

BOD5/ mg×L-1

SS/ mg×L-1

色度(倍)

pH

数值

100

25

70

40

6~9

   工程占地32m´14m总装机容量10kW工程总投资30万元,其年运行费用2.0万元。由于设备较小,因此安装维修方便。根据工艺要求,在竖向设计上,充分利用高差,既满足水力要求,又降低场地土方工程量,节约工程投资。

    了去除纱头、布块、碎片等大块漂浮物,设置格栅,网丝Ø1mm栅条宽度10mm;

  为了调节印染废水水质水量,设置调节池,水力停留时间3h,两池轮换使用,池内配备两台提升泵;在脱色池内放置炉渣,为保证脱色效果,炉渣层高度应大于2.5m,两池轮换使用;为保证高分子有机物的水解酸化效果,水解酸化池水力停留时间为10h,内置半软性填料,完全密封;有机物的最终降解在接触氧化池中完成,水力停留时间5.6h,内置Ø150mm球形填料和复叶推流式节能曝气机一台;泥水分离是在穿孔旋流斜管沉淀池中完成;为便于污泥处理,污泥要在浓缩池中停留12h;设计两间操作房,其一设置电源配电箱和板框压滤机,另一间做化验分析用。

注意观察、监测来水水质变化情况,及时调整加药量,做到既经济又能确保出水达标;

  注意观察脱色池出水情况,及时更换炉渣;脱色池、接触氧化池、沉淀池的污泥排入水解酸化池,水解酸化池中的污泥,然后到污泥浓缩池,经浓缩后,通过板框压滤机处理送锅炉房与煤混合烧掉,避免产生二次污染。采用炉渣做脱色剂,再以PAC作絮凝剂对含活性染料的印染废水脱色处理是合理的;采用水解酸化和接触氧化法对印染废水中有机物的去除是有效的,值得相关工程借鉴。  

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