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3-35 厚壁圆筒件成形工艺及有限元模拟周朝辉 曹海桥 吉 卫研究了厚壁圆筒件的成形工艺及消除颈缩缺陷的解决方案。首先采用一次热拉深工艺,底部由于零件尺寸所限,厚度大于其壁厚,无法直接拉深成形,因此在预成形中考虑,有利的是在拉深时避开了危险断面,即凸模圆角区,考虑到拉深时筒壁口部会增厚,预制坯设计成变壁厚。 整个成形过程需分两步完成:( 1)在预锻模中镦锻和冲盲孔锻出筒体的下半部和法兰边,经加工后得到预制毛坯;(2)由预锻毛坯的法兰部分热拉深成形筒体的筒壁部分。拉深时,凸模向下运动至与筒底接触,筒壁与法兰的过渡圆角开始变形,法兰向上翻起,圆角刚被拉直,即开始出现颈缩,随着颈缩的出现,因其截面积减小引起承载能力下降,凸模继续向下移动,颈缩越来越严重,法兰部分基本不再变形,筒体局部拉长。再继续下去筒体即会被拉断,试验停止。由拉深力公式分析得知,要减小拉深力,可减小预制坯法兰直径和厚度。重新设计预制坯,法兰直径由原来的f 750mm减小到f 700mm,厚度由原来的72mm减小到65mm。根据体积不变原则,必须增加筒体高度,相应的盲孔深度增加了,加大了预成形冲盲孔的难度,需由机加辅助完成。工艺改进的另一个措施是增加水冷却装置,即进行温差拉深,由于坯料整体在燃气炉中加热,因此模具上不考虑局部加热装置,只增加了水冷却装置。同时修改模具结构,以改善毛坯受力状况,进一步减小拉深力,用有限的装模空间,增加凹模高度65mm,加大凹模锥形空间,毛坯的受力点外移,从而使毛坯的肩部悬空,可减小变形时所需的拉深力。试验结果表明,以上改进措施有效地减小了颈缩量,成形件能满足机加的余量要求。引进有限元模拟技术,运用热交换区域设置边界条件,成功地建立了热力耦合刚粘塑性有限元模型并进行了模拟计算。分析了金属应力、应变、温度场及颈缩缺陷与成形工艺、预制坯尺寸、模具尺寸、冷却条件的关系,得到了与前两次试验较为一致的结果。在此基础上提出了消除颈缩缺陷的解决方案,即采用 3次热拉深成形,并对其进行了理论计算,随后又进行了有限元模拟,理论计算及模拟结果表明,工件不会产生颈缩缺陷。由此可得到结论: (1) 厚壁圆筒件采用温差拉深,可有效降低拉深系数,提高筒壁承载能力,减少颈缩量;但要完全消除颈缩,一次拉深是不可能的,必须增加拉深次数;(2) 采用有限元模拟厚壁圆筒件热拉深成形,可分析制件应力、应变、温度分布,并进行缺陷预测,能有效地指导实际生产;(3) 运用热交换区域设置边界条件,建立了水冷模型,模拟结果表明,模型的建立是正确的。对类似的有限元建模有较好的指导意义;(4) 3次拉深理论计算及模拟结果显示,工件不会出现颈缩缺陷。 |